2023-11-24
作(zuò)者(zhě):石雪松 馮占宸(chén)
一、前言
随着碳中和(hé)數字經濟(jì)發展,節能(néng)提效(xiào)已經成為能源戰略的重(zhòng)中之重,推(tuī)進能源結(jié)構調整,引導傳統計(jì)量(liàng)數(shù)字化(huà)轉型迫在眉睫。在我國熱(rè)電廠中,電廠用電量(liàng)占總(zǒng)發電量的(de)8%~10%,鍋爐風機消耗(hào)電量(liàng)約占總廠用電的(de)25%。實際使用中(zhōng)的風機其(qí)運行(háng)效率(lǜ)低于80%的約(yuē)占88%(圖1)。傳統(tǒng)電量統計(jì)無法實現(xiàn)遠程(chéng)監控,存在(zài)5%的誤(wù)差,無法輸(shū)出精準報(bào)表。因此風(fēng)機能(néng)耗數(shù)據需要(yào)精(jīng)準監控,同(tóng)時輸(shū)出可視化、定制(zhì)化報(bào)表,才(cái)能制(zhì)定合理的改造(zào)方案進行節能(néng)改造,提高(gāo)風機運行效率。在保(bǎo)證運行技(jì)術參(cān)數的(de)前提下,通(tōng)過采(cǎi)用高效節(jiē)能産品(pǐn)代(dài)替老(lǎo)産品降低系統(tǒng)運行能耗(hào),有着(zhe)十分(fèn)重要的意(yì)義。
圖1
山東開(kāi)泰(tài)電廠二期鍋爐(lú)所配置(zhì)的(de)除塵(chén)原引(yǐn)風機為jy75-38-12№19.5d,額(é)定風(fēng)量170000 m3/h , 額定風(fēng)壓6200pa ,設計(jì)工(gōng)況溫(wēn)度145℃,工作(zuò)轉(zhuǎn)速960r/min,配(pèi)套的(de)ypt500-6型(xíng)10kv電動機(jī)的額(é)定功率500kw,原引風機實際運(yùn)行工況點參數(shù)(見表1),運行過程(chéng)中常常發(fā)振動。
表1 引風(fēng)機改造(zào)前跟蹤測(cè)試情(qíng)況
二(èr)、風(fēng)機(jī)智慧(huì)運維
通過加裝風機(jī)智慧運維(wéi)系統,對電機電(diàn)壓、電流(liú)、功率因(yīn)素、頻率等電(diàn)參數進行在線監(jiān)測,根(gēn)據(jù)風(fēng)機運(yùn)行時(shí)間進行換算,可以準确計算出(chū)能耗,并且輸出能耗(hào)報表。同時結(jié)合(hé)監測(cè)到的(de)風機性能(néng)、安全參數(流量(liàng)、壓力、溫度、振(zhèn)動等),便于技(jì)術人(rén)員在機組運行(háng)過程中判别機組性能劣(liè)化趨(qū)勢,準(zhǔn)确可(kě)靠的(de)把握(wò)風(fēng)機(jī)工作狀況,使得運行(háng)、維護、管理(lǐ)人員(yuán)心中有數。風機(jī)專家(jiā)現場(chǎng)勘察,結合故障分析(xī)模塊輸出的分析報表(biǎo),最終找(zhǎo)出風機運行效(xiào)率低下(xià)、頻繁振動的原因(yīn):
1、原引(yǐn)風機(jī)的(de)風量和風壓(yā)富餘(yú)量過(guò)大。
原引風(fēng)機型(xíng)号因鍋爐最大蒸發(fā)量(liàng)所(suǒ)需的(de)流量和系統阻力的(de)要求,在确(què)定(dìng)風機的風量(liàng)、風壓和(hé)電機功(gōng)率配置(zhì)時(shí),都留(liú)較大的(de)富餘量(liàng),鍋爐實(shí)際排煙溫度低(dī)于風機(jī)設計溫度約30-40℃左右,綜合因素導緻風機實(shí)際運(yùn)行工(gōng)況點較大幅度偏離原設(shè)計最(zuì)佳工況點,長期處于(yú)低效(xiào)率區運行,能源(yuán)無效(xiào)損耗(hào)較大。
2、原引(yǐn)風機屬于(yú)七十(shí)年(nián)代(dài)風機産品(pǐn)
工況點設(shè)計理論(lùn)效率最高為(wéi)80.2%。随着近年(nián)來新(xīn)型高效風(fēng)機技術(shù)的發(fā)展(zhǎn),後傾(qīng)高(gāo)效(xiào)風機(jī)的出(chū)現(xiàn),其(qí)氣動(dòng)效率(lǜ)遠遠高于(yú)傳統的(de)前向風(fēng)機。
3、積灰和(hé)磨損(sǔn)導緻振(zhèn)動
現場工作人員(yuán)根據風機(jī)智(zhì)慧運維(wéi)系統發出的運(yùn)維提醒及分析(xī)預見了可能積灰和(hé)磨(mó)損現象(xiàng),停機(jī)檢查也證明了我(wǒ)們的判(pàn)斷。發現原引風機葉(yè)輪(lún)為前向(xiàng)型葉片,運行過程中極易積灰(huī)和磨(mó)損(sǔn)。通過對(duì)監測數據的統計研究,在(zài)可視(shì)化圖表上(shàng)可以直觀的看到振(zhèn)動(dòng)異(yì)常的(de)變化(huà)趨勢。随即(jí)制(zhì)定(dìng)維護策略:每6個(gè)月需重新(xīn)校正葉輪動平衡,每(měi)18個(gè)月需要(yào)更換(huàn)新葉輪。
圖2 電廠(chǎng)引風機布(bù)置局部圖
圖(tú)3 風機在(zài)線監測(cè)
三、改造(zào)方(fāng)案(àn)
據在線監(jiān)測數(shù)據(jù)反饋(kuì)的(de)信息,原引(yǐn)風機(jī)通常運(yùn)行工況(kuàng)為35hz~43hz之(zhī)間,并且以(yǐ)40hz運行相對較多(duō),鍋爐蒸(zhēng)汽流(liú)量(liàng)約65t/h。經多(duō)次(cì)現場(chǎng)熱态實測(cè)風機(jī)輸出參數及煙道(dào)阻力參數,以(yǐ)40hz運行(háng)參數為(wéi)電(diàn)廠鍋爐日常狀(zhuàng)态,經(jīng)數(shù)據處理分析(xī),确定改造方案。
1、量體裁衣(yī),優化定做新型(xíng)高效(xiào)風機(jī)
通過對原(yuán)有(yǒu)引風機(jī)在線監測數據(jù)結果的計算,确(què)定新(xīn)引風(fēng)機(jī)選型參數,常用工(gōng)況風量(liàng)135000m3/h,靜(jìng)壓4400pa量(liàng)身定做了一款(kuǎn)與運行狀(zhuàng)況相(xiàng)匹配的新型高(gāo)效後傾風(fēng)機,結合現(xiàn)場實測安(ān)裝尺寸,并對新(xīn)引風(fēng)機進行強(qiáng)度校(xiào)核(hé)計算後,确定(dìng)新風機型(xíng)号為ltf-702№19.8d,風機(jī)最高(gāo)效率(lǜ)為89.3%,bmcr點設計(jì)效率均高于86%(見(jiàn)圖4),tb點流量為bmcr點的1.28倍。
鍋爐處于(yú)負荷65t/h時(shí),風機運(yùn)行軸(zhóu)功率為269kw,而選ltf-702№19.8d風機效率為(wéi)86.5%,軸功率為233kw,軸(zhóu)功率可(kě)降低(dī)13.3%,每小(xiǎo)時大約節電36度(dù),按每年(nián)8000小時運行計算,新引風(fēng)機比(bǐ)原引風機(jī)每年可節(jiē)省電能5.7kwx8000h=28.8萬kw.h。
圖4 新引風(fēng)機性(xìng)能曲(qǔ)線圖
表2 鍋爐(lú)負荷65t/h時(shí),原引風機實測性能與新引風(fēng)機設計(jì)性能比較
2、優(yōu)化(huà)葉(yè)片結構,耐磨性(xìng)能加(jiā)強
采用後(hòu)向闆(pǎn)型葉片(piàn)設計,不易積(jī)灰(huī)。設計了(le)合理(lǐ)的葉片安(ān)裝角(jiǎo),在保證性(xìng)能高效的同時(shí),也有(yǒu)效适(shì)于确(què)保合理(lǐ)的(de)氣流(liú)正攻(gōng)角(jiǎo),有效降(jiàng)低葉片進口磨(mó)損。本(běn)次(cì)節(jiē)能改(gǎi)造方案确(què)定如(rú)下:
更換範圍:機(jī)殼、葉輪、進(jìn)風機口,原基(jī)礎、原電(diàn)動機、原傳(chuán)動組(zǔ)(軸承箱、軸(zhóu)承和(hé)主軸)和原進出(chū)口軟(ruǎn)連接均利(lì)舊,風(fēng)機改造後(hòu)不再安裝入(rù)口調節門,風(fēng)機參(cān)數的(de)調節由變(biàn)頻調節完成。
其中,利(lì)用改造後(hòu)的機殼組(zǔ)側面與混凝基(jī)礎之間的(de)富(fù)裕空間(jiān),增設了排(pái)污管,方便檢修(xiū)時風(fēng)機内的積灰和(hé)污水的排出。(見(jiàn)圖5)
圖(tú)5 新引風機結構
四、節能效益統計和對比(bǐ)
新風(fēng)機安(ān)裝(zhuāng)後(hòu)在40hz運行時(shí),對其(qí)參數進(jìn)行現場(chǎng)測試,測得風機(jī)靜壓pst=3400pa,煙氣流量q=14.2萬m3/h,計算軸(zhóu)功(gōng)率(lǜ)為236kw,軸功率實際(jì)降低12.3%,每(měi)小時大約節(jiē)電33度(dù),按運(yùn)行(háng)8000小(xiǎo)時/年計算(suàn)每年可(kě)節(jiē)省電(diàn)能26.4萬kw.h,節能改造效益統(tǒng)計和對(duì)比(見表3)。
表3 改造(zào)節能效益(yì)統計表和(hé)對(duì)比
五(wǔ)、結(jié)論
改造後(hòu),引風(fēng)機系(xì)統(tǒng)運(yùn)行效(xiào)率大幅度(dù)提高 ,節能(néng)效果顯著(zhe);葉片為(wéi)後(hòu)傾型(xíng),不易積灰,具有(yǒu)良好的耐(nài)磨性(xìng)及噪(zào)音低等特(tè)點,延(yán)長了葉輪的使(shǐ)用壽命,減(jiǎn)少風機故障停機次(cì)數,設備運(yùn)行與維護費用(yòng)下降(jiàng): 采用變頻(pín)調節後,由于通過調節電(diàn)機轉(zhuǎn)速實現節(jiē)能,在負荷(hé)率較(jiào)低時(shí),電機、風機轉速(sù)也降(jiàng)低,主設備(bèi)及相應輔(fǔ)助設(shè)備如軸(zhóu)承等磨(mó)損較前(qián)減輕,管(guǎn)網系統運行壽(shòu)命延長(zhǎng)。
節能降(jiàng)耗、降低生産成(chéng)本是熱(rè)電行業在市場經濟中(zhōng)立足的(de)重要基(jī)礎之一。采(cǎi)用風(fēng)機節能改型和(hé)變頻技術對熱電廠主要輔機之(zhī)一的(de)引(yǐn)風機(jī)進行節能技術(shù)改造和運(yùn)行調(diào)節 ,提(tí)高單(dān)機效(xiào)率和系統運行(háng)效率 ,大幅度節約用電,安全性(xìng)好,工期短(duǎn),順應(yīng)節能的發展趨(qū)勢,是(shì)當前(qián)電廠節能的重要有(yǒu)效措施。
作者(zhě)簡介:
石雪松,原中(zhōng)國通用機(jī)械工(gōng)業協會副秘書長、風機(jī)分會秘書長,主要從事(shì)風機行業(yè)管理工作(zuò)。
馮占宸,沈(shěn)陽德(dé)瓦特(tè)汽輪(lún)動(dòng)力有(yǒu)限(xiàn)責任(rèn)公司,主要(yào)從事(shì)透平壓(yā)縮機、汽輪機及控制部(bù)分設計。
文章來(lái)源:中國工業新聞
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蔡(cài)經理(lǐ)
手(shǒu)機: