2023-11-24
作者:石雪松 馮占宸
一、前言
随(suí)着碳中和(hé)數字經濟發展,節能提效已經成為能源戰略的重(zhòng)中之重,推進能源結構調整,引導傳統計量數字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。在我國熱電廠中,電廠用電量占(zhàn)總(zǒng)發電量的8%~10%,鍋爐風機(jī)消耗電量約占總廠用電的25%。實際使用中的風機其(qí)運行效率(lǜ)低于80%的(de)約占88%(圖1)。傳統電量(liàng)統計無法實現遠(yuǎn)程監控,存在5%的誤差,無法輸出精準報表。因此風(fēng)機能耗數據需要精準監控,同(tóng)時輸出可視化、定制(zhì)化報表,才能制定合理的改造(zào)方案進行節(jiē)能改造,提高風機(jī)運行效率(lǜ)。在保證運行技術參數的(de)前提下,通過采用高效節能産品代(dài)替老産品降低系統運行(háng)能耗,有着十分重要的意義。
圖1
山東開泰電廠(chǎng)二期鍋爐所配置(zhì)的除塵原引風機為JY75-38-12№19.5D,額定風量170000 m3/h , 額定風(fēng)壓6200Pa ,設計(jì)工況溫(wēn)度145℃,工作轉(zhuǎn)速960r/min,配套的YPT500-6型10kV電動機的額(é)定功率500kW,原引風機實際運行工況點參數(shù)(見表1),運行過程中常常發振動。
表1 引(yǐn)風機改造前跟蹤測試情況
二(èr)、風機智慧運維
通過加裝風機智慧運維系(xì)統,對電機電壓、電流、功率(lǜ)因素、頻率等電參數進行在(zài)線監(jiān)測,根據風機運行時間進行(háng)換算(suàn),可以準确計(jì)算出能耗(hào),并且輸出能耗(hào)報表。同時結合監測到的風機性能、安全(quán)參數(流量、壓力、溫度、振動等),便于技術人員在機組運行過程中判别機組性能劣化趨(qū)勢,準确可靠的(de)把握風機工作狀況,使得運行、維護、管理人員心中有數。風機專家現場(chǎng)勘察,結合故障分析模塊輸出的分析報表,最終找出風機運行效率低下、頻繁振動的原因:
1、原引風機的風(fēng)量和風壓富餘量過大。
原引風機型(xíng)号因鍋爐(lú)最大蒸發量所需的流量和系統阻力的要求,在确定風機的風量、風壓和電機功率配置時(shí),都留較大的富餘量,鍋爐實(shí)際排煙溫度低于風機設計溫度約30-40℃左右,綜合因素導(dǎo)緻風機實際運行工況點較大幅度(dù)偏離原設計最(zuì)佳工況點,長期處于低效率區運行,能(néng)源無效損耗較大(dà)。
2、原引風機屬于七(qī)十年代風機産品
工況點設計理論效率最高為(wéi)80.2%。随着近年來新型高(gāo)效風機(jī)技術的發展(zhǎn),後傾高效(xiào)風機的出(chū)現,其氣動效率遠遠高于傳統的前向風機。
3、積灰和磨損導緻振動
現場工作人員(yuán)根據(jù)風機智慧運維(wéi)系統發出的運(yùn)維提醒及分析預見了可能積灰和磨損現象,停機檢查(chá)也證明了我們的判斷。發現原引風機葉輪為前向型葉片,運行過程中極易積灰和磨損。通(tōng)過對(duì)監測數據的統計研究,在(zài)可視化圖表上可(kě)以直觀(guān)的看到振動異常的變化趨勢。随即制定維護策略(luè):每6個月需重新(xīn)校(xiào)正葉輪動平(píng)衡,每(měi)18個月(yuè)需要更換新葉輪。
圖2 電廠引風(fēng)機布置局部圖
圖(tú)3 風機在(zài)線監測
三、改造方案
據在(zài)線監測數據反饋的(de)信(xìn)息,原引風機通常運行工況為35Hz~43Hz之間,并且以40Hz運(yùn)行相對較多,鍋爐蒸汽流量(liàng)約65t/h。經多次現場熱态(tài)實測風機(jī)輸出(chū)參數(shù)及煙道(dào)阻力參數,以40Hz運行參數(shù)為電廠鍋爐日(rì)常狀态,經數據(jù)處理分析,确定改造方案。
1、量體(tǐ)裁衣(yī),優化定做新型高效風機
通過對原(yuán)有引風機在線監(jiān)測數據結果的計算,确定新引風機選型參數,常用工(gōng)況(kuàng)風量(liàng)135000m3/h,靜壓4400Pa量身定做了一款與運行狀況相(xiàng)匹配的新型高效後傾風(fēng)機,結合現場實測安裝尺(chǐ)寸,并對新引風機進行強度校核計算後,确定(dìng)新風機型号為LTF-702№19.8D,風機最高(gāo)效率為89.3%,BMCR點設計(jì)效(xiào)率均高于86%(見圖4),TB點流量為BMCR點的1.28倍。
鍋爐(lú)處于負(fù)荷65t/h時,風機運(yùn)行軸功(gōng)率(lǜ)為269kW,而選LTF-702№19.8D風機效率為86.5%,軸功率為233kW,軸功率可降低13.3%,每小時大約節電36度(dù),按每(měi)年8000小時運行(háng)計算,新引風機比原引風機(jī)每年可節省電能5.7kWX8000h=28.8萬kW.h。
圖4 新(xīn)引風機性能曲(qǔ)線圖
表2 鍋爐負荷65t/h時,原引風機實測性能與新引風機設計性能比較
2、優化葉片結構,耐磨性(xìng)能加強
采用後向闆型葉片設計,不易積灰。設計了合理的葉片安裝角(jiǎo),在保證性能高效的(de)同時,也有效适于确保合(hé)理的氣(qì)流正攻角,有效降低葉片進口磨損。本次節能改(gǎi)造方案确定如下(xià):
更換範圍:機殼、葉輪、進風機口,原基礎、原電動機、原傳動組(zǔ)(軸承箱、軸承和主軸)和原(yuán)進出口軟連接均利舊,風機改造後不再安裝入口調節門,風(fēng)機參數的調節由變頻調節完成(chéng)。
其中,利用改造後的機殼組側面與混凝基礎之間(jiān)的富裕空間,增設了排污(wū)管,方便檢修時風(fēng)機内的積灰和污水的排(pái)出。(見圖5)
圖5 新引風機結構
四、節(jiē)能效益統計和(hé)對比(bǐ)
新風機安(ān)裝後在40Hz運行時,對其參數進行現場測試(shì),測得風機靜壓Pst=3400Pa,煙氣流量(liàng)Q=14.2萬m3/h,計(jì)算(suàn)軸(zhóu)功率為236kW,軸功率(lǜ)實際降低12.3%,每小時大約節(jiē)電33度,按運行8000小時/年計算每年可節(jiē)省(shěng)電能26.4萬(wàn)kW.h,節能改造效益統計(jì)和對比(見表3)。
表(biǎo)3 改造節能效益(yì)統計表和對比
五、結論
改(gǎi)造後,引風機系統運行效率大(dà)幅度提高 ,節能效果顯著;葉片為後傾型,不易(yì)積灰,具有良(liáng)好的耐磨性及噪音低等特點,延長了葉輪的使(shǐ)用(yòng)壽命,減少風機故(gù)障停機次數,設(shè)備運行與維護費(fèi)用下降: 采用(yòng)變頻(pín)調節後,由于通過調節電機轉速實現節能,在負荷率較低時,電機、風機(jī)轉速也降低,主設備及相應輔助設備如軸承等磨損較(jiào)前減輕,管網系(xì)統運行壽命延長。
節能降耗、降低生産成本是熱電(diàn)行業(yè)在(zài)市場經濟中(zhōng)立足的重要基礎之一。采用風機節(jiē)能改型和變頻(pín)技(jì)術對熱電廠主要輔機之一(yī)的引風機進行節能技術(shù)改造和運行調節 ,提高單機效率和系統運行效率 ,大幅(fú)度節約用電,安(ān)全性好,工期短(duǎn),順(shùn)應節能的發展趨(qū)勢,是當前電廠節(jiē)能的重(zhòng)要有效措(cuò)施。
作者簡介:
石雪松,原中國通用(yòng)機械工業協會副秘書長(zhǎng)、風機分會秘書長,主要從事風(fēng)機行業(yè)管理工作。
馮占宸,沈陽德瓦特(tè)汽輪動力有限責任公司,主要從事透平壓縮機、汽輪機及控制部分(fèn)設(shè)計。
文章來源:中國工業新(xīn)聞
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